下面是小编为大家整理的综采事故案例,供大家参考。
事故案例汇总
带压更换高压胶管造成伤人事故案例(支架维修工)
一、事故经过:
X 月 X 日早班 9;50 分,XX 煤矿综采一区检修班支架维修工孙 XX 在更换支架前立柱直径 13 的高压进液管时,由于没有让控制台司机停泵,且也没关闭本架的平面截止阀,造成高压胶管甩伤自己的左小腿。
二、事故原因:
1、支架维修工孙 XX,安全意识淡薄,“三乎、三惯”思想严重,违章作业,是造成此次事故的直接原因。
2、检修班班长张 XX,管理不严不细,没有把工作面存在的隐患作为重点,超前预见性差,是造成此次事故的主要原因。
3、跟班副队长王 XX,现场管理不到位,没能认真排查好现场存在的问题,是造成此次事故的又一主要原因。
三、防范措施:
1、事故责任单位要认真吸取事故教训,针对岗位操作人员技术素质较低的现实情况,要在全区范围内掀起学技术学业务的高潮,以最快速度提高全员岗位操作技能。加强对职工的责任意识教育,加强手指口述操作法的演练,严格按岗位流程描述及操作规程操作。
2、支架维修工要熟悉掌握液压支架的全部液压系统及工作原理,准确、迅速、无误地操作。上岗后,必须集中精力,检查压力表是否完好,初撑力是否达到规定要求,逐台检查支架是否有跑、冒、漏、窜液现象,各连接是否完好,“U”型销是否到位,架间喷雾是否完好正常。
违章跨越刮板输送机受伤事故案例(刮板输送机司机)
一、事故经过:
2003 年 8 月 15 日, XX 煤矿综采队 XX 工作面夜班,工作面正常生产,采煤机在机头向机尾行驶,端头支护工张 XX 从工作面轨中巷到工作面找高压管子,因刮板输送机距机尾间隙较小,张 XX 直接从刮板输送机上跨越,就在张 XX 把脚踏在输送机上时,他没有注意到机尾的刮板已经出槽,随即被出槽的刮板刮倒,接着被带着向机头走。支架操作工钱 XX 及时向煤机司机发出停机信号,待张 XX被救出时已经奄奄一息。跟班副队长迅速组织人员抢救,经送医院抢救虽然张XX 保住了一条命,却造成下肢截瘫的重伤事故。
二、事故原因:
1、支护工张 XX,违章在刮板输送机运行时直接跨越输送机,是造成此起事故的直接原因。
2、综采队在工作面机尾侧没有按照规程的设计在机尾设置人行过桥,致使张 XX 在跨越刮板输送机时被刮倒,负有管理的责任。也是此起事故的主要责任。
三、防范措施:
1、工作面端头安全出口的行人宽度及高度必须符合规程及措施要求,当工作面没有行人出口时,必须加设行人过桥或采取其它措施保证出口畅通。在没有行人过桥的地点通过运输设备时必须坚持停机行人制度,严禁人员跨越运行中的运输设备。
2、加强设备的检修与维护管理,及时更换面溜刮板及溜槽,防止面溜飘链。移溜时,要严格按照两种要求,顺直溜子,杜绝操作不当造成面溜出链等事故。
3、立即对全体职工进行岗位操作技能培训,奖优罚劣,不合格者停班学习,狠抓落实,从根本上提高职工对隐患的防范能力。
4、组织职工重新学习“三大规程”及安全技术措施,并结合此次事故教训,深刻反思,开展好警示教育。
5、进一步明确和落实各级安全生产责任制,强化关键工序和重点隐患的双重预警,并加强特殊作业人员的安全管理。
综采一队 1 7·31 重伤事故调查报告
2010 年 7 月 31 日中班,综采一队在 12328W 工作面发生 1 起重伤事故。事故发生后,矿总值班组织安监处、技术科、调度所对事故进行了调查,查清了事故的经过、原因。
一、事故经过
2010 年 7 月 31 日中班,综采一队职工刘明东(茬长)、高知波、孙峰等人在 12328W 工作面上端头作业。20:00 左右,孙峰对上出口三角处 1 根泄液单体补液后,随手将液压枪扔在地上,高知波将液压枪及软管收回放在刮板机机尾护罩上。随后,刘明东安排高知波等人对上隅角进行充填,自己到 126#支架处拉架。20:20 左右,液压枪受震动滑入正在运行的刮板机内,在被拉至 135#支架附近后,液压枪供液管受力回弹,甩伤正在机尾作业的高知波。
二、事故原因
(一)直接原因:液压枪放置位置不当,受震动滑入正在运行的刮板机内,液压枪供液管受力导致回弹。
(二)间接原因
1.液压枪停用后,未及时将供液管拆除或采取可靠的吊挂措施。
2.职工对潜在危险源的判断、识别能力欠缺,安全防范意识差,互联保落实不到位。
三、防范措施
(一)加强文明施工管理,液压枪等工器具使用后必须及时收好,严禁乱丢乱放,遗留安全隐患。
(二)加强安全教育培训,提高职工对危险源的判断、识别、防范意识和能力。
(三)加强现场管理,严格“两规范”现场落实,查纠不规范行为,认真落实互联保责任。
单 体柱伤人事故
2012 年 4 月 18 日 14 时 30 分,XX 矿综采一队职工王 XX 在 12041 综采工作面用单体柱推槽,由于推槽时操作不当单体柱崩落,发生单体柱伤人事故,造成王 XX 右肩肩胛骨粉碎性骨折、右侧肋骨多根骨折。
一、事故地点概况 12041 工作面倾斜长度 177.5m,采用倾斜分层走向长壁后退式采煤法,综合机械化采煤工艺,工作面支架型号 ZF8600/20/38,工作面安装 117 架,刮板输送机型号 SGZ800/800,采高 3.5m,采用全部垮落法处理采空区。2012 年 4 月 2日工作面初次来压后, 因工作面水大、压力大,多次出现工作面部分支架被压死、支架十字头被压断,无法进行正常推溜移架,至 2012 年 4 月 18 日工作面机尾段支架压死,支架高度降低,造成作业空间狭小。
二、事故经过:
2012 年 4 月 18 日八点班,跟班队长王 XX 安排职工王 XX 处理机尾死架。王XX 使用单体柱柱根顶住机尾槽节上沿,柱头顶住支架大立柱底座进行辅助推溜。由于注液枪枪头卡未卡紧单体柱三用阀,开始移溜时,顶在支架底座上的单体柱受力、柱头柱牙逐渐变形,导致单体柱受力不均,造成单体柱发生崩落,王 XX闪躲不及,单体柱直接崩到王 XX 的右肩上,造成右肩肩胛骨粉碎性骨折、右侧第 5、6、7、8 根肋骨骨折。
3、事故原因分析 1、职工违章作业,使用单体柱进行推槽作业,是造成事故的直接原因。
2、液压支柱枪头安装后没有再次检查确认,未及时发现注液枪头卡未卡紧,是造成事故的的重要原因。
3、工作面大面积来压,支架被压死,施工现场空间狭小,施工环境存在安全隐患,是造成事故的另一个重要原因。
4、区队现场管理人员安全检查不到位,没有及时发现、制止违章作业,职工安全意识差、安全防护不到位,是造成事故的间接原因。
四、防范措施 1、全面强化现场安全管理,加强现场管理人员安全责任制,及时查处现场安全隐患,杜绝职工违章作业。
2、现场严格落实安全防范措施,操作之前开展危险预想、安全确认,防止误操作。
3、加强职工安全教育培训,使安全“零”理念入脑入心,增强职工安全意
识,提高职工自保互保能力。
单体柱滑落伤人事故
2009 年 12 月 10 日 10 时 55 分,XX 矿综采队王 XX 在处理 11011 综采工作面回撤通道底鼓时,发生一起单体柱滑落伤人事故,造成王 XX 左小腿线性骨折。
一、事故地点概况:
11011 工作面倾向长 172.2m,采用倾斜分层走向长壁后退式采煤法,综合机械化采煤工艺,工作面支架型号 ZF10000/20/38,工作面安装 113 架,采高 3.5m,采用全部垮落法处理采空区。在工作面推进距停采线 200m 位置时开始掘回撤通道,回撤通道设计宽 4.0m、高 2.8m,工作面推进至回撤通道时,回撤通道矿山压力显现明显,通道底板底鼓严重,巷道内多处高度过低,不能满足支架运输条件,移架前需对巷道底板落底。
二、事故经过:
2009 年 12 月 10 日上午八点班。11011 工作面回撤通道内,由于 103#架和104#架前位置出现底鼓现象,两块钢板被顶起,造成回撤支架时巷道高度不够,跟班队长王 XX 和当班班长余 XX 立即安排人员落底,落底后采用单体柱压钢板。10 时 55 左右打好支柱压好钢板,为加快回撤支架进度,跟班队长王 XX 一人落压柱,由于支柱升的比较紧,且单体柱与钢板不垂直,在落柱时,柱向老巷侧滑落,王 XX 躲闪不急,单体柱滑落后直接打到左小腿中间部位,造成左小腿骨折。
三、事故原因:
1、安全管理人员违章作业,一人操作单体柱,是造成此次事故的直接原因。
2、安全管理人员现场检查不到位,单体柱打设不合格,未及时整改,是造成事故的重要原因。
3、安全管理人员培训不到位,安全意识、施工质量意识淡薄,是造成事故的间接原因。
四、防范措施:
1、加强对安全管理人员的安全思想教育与安全质量标准化、作业规程、安全技术措施培训学习,提高安全管理水平与安全责任意识,在现场示范落实安全质量标准化、作业规程、安全技术措施,按要求作业。
2、加强现场支护施工质量验收管理,不合格的应及时整改。
3、加强现场安全管理力度,发现隐患,及时处理,杜绝违章作业。
矸石飞出伤 人事故
2009 年 9 月 25 日零点班,XX 矿综合机械化综采煤队员工吴 XX 在 11011 工作面超前支护段打设单体柱期间,发生一起矸石从破碎机箱体飞出伤人事故,造成员工吴 XX 右眼外侧骨折事故。
一、事故地点概况 11011 工作面厚度 5.4~6.9m,平均 6.32m,全区可采,属较稳定型厚煤层。煤层沿倾斜方向倾角 0.5~5º,平均 3°倾向长 172.2m。采用倾斜分层走向长壁后退式采煤法,综合机械化采煤工艺,工作面支架型号 ZF10000/20/38,工作面安装 113 架,采高 3.5m,循环进尺 0.6m,采用全部垮落法处理采空区。槽头第一架支架距帮 0.8m,在帮与支架间搭设走向迈步抬棚,步距 0.6m。
二、事故经过 2009 年 9 月 25 日零点班,XX 矿综合机械化采煤队职工吴 XX、陈 XX 在 11011综采工作面上顺槽转载机头后打超前支护,陈 XX 在转载机上帮铺设地梁和垫铁鞋,吴 XX 站在转载机下帮,突然从转载机飞出一块长约 150mm 的不规则的矸块,打住吴 XX 的右眼外侧部位,造成吴 XX 右眼外侧骨折。
三、事故原因 1、破碎机前的转载机箱体封闭不严,致使破碎机破碎的矸块受力后从转载机飞出,是造成此次事故的直接原因。
2、区队安全管理不到位,对安全隐患治理工作不重视,以前发生过矸石、煤块从转载机飞出,但区队未采取措施进行整改,是造成事故的重要原因。
3、职工自主保安意识不强,没有注意到现场存在的安全隐患,是造成事故的间接原因。
四、防范措施 1、加强设备现场安全管理,发现设备安全隐患,及时整改,杜绝设备不安全隐患。
2、完善设备安全管理责任制,加强基层对设备安全管理的责任意识。
3、加强安全培训,提高现场管理人员责任意识、职工自主保安意识,加大现场安全管理力度,增强作业人员自主保安能力。
顶板掉矸伤人事故
2012 年 9 月 30 日 7 时 10 分,XX 矿综采准备队员工熊 XX 在 11001 综采工作面回撤通道上绳联网前,没有执行“敲帮问顶”制度,处理顶板活矸,联网作业时,发生顶板掉矸事故,造成一人重伤。
一、事故地点概况 发生事故地点为 11001 综采工作面回撤通道,11011 工作面井下标高-487~-502m,走向长度 729~1021m,倾向长度 206.1m,煤层厚度为 6.20m,煤层结构简单,采用倾斜分层走向长壁后退式采煤法,综合机械化采煤工艺,ZF10000/20/38 型液压支架(127 架)和 ZFG10000/20/38 型液压支架(7 架)。回撤通道设计高度 3.5m,宽度 2.8m(梁端至煤壁)。工作面于 9 月 29 日四点班开始上绳联网,由于工作面掉矸严重,多处网片被矸石撕破掉落,并且顶板压力大,顶板破碎,上圆木时反复连续降架升架,顶板破碎更加严重,影响施工安全和进度。
二、事故经过:
2012 年 9 月 30 日零点班,综采准备队在 11001 综采工作面进行上绳联网工作。员工熊 XX 在 11001 工作面第 68#支架处从事上绳联网工作。联好网后利用液压单体支柱配合半圆木将菱形网升起,熊 XX 站在新巷的 68#支架下侧、丁 XX站在支架上侧分别拽住网片,防止网片折叠,在支架工许 XX 操作支架伸出伸缩梁时,顶板掉下一块长 300mm,宽 400mm,厚 300mm 的矸石顺着煤壁滚落到熊 XX的左脚上,造成熊 XX 左脚面骨折。
三、事故原因 1、职工在进行工作面上绳联网前,没有进行敲帮问顶,没有及时处理顶板活矸,是造成事故的直接原因。
2、操作支架伸缩梁时,职工站在被操作支架的下侧,属违章行为,是造成事故的重要原因。
3、现场安全管理不到位,职工自保、互保安全意识差,相互配合时没有做到“三不伤害”,是造成事故的间接原因。
四、防范措施 1、加强顶板管理,严格执行“敲帮问顶”制度,操作支架伸缩梁时,杜绝职工站在支架下侧。
2、管理人员要加强现场安全管理,紧盯现场,落实安全管理责任,发现不安全行为及时制止。
3、加强职工安全培训,提高职工自保、互保安全意识,增强安全操作技能,
杜绝违章作业。
工作面机头冒顶事故
2012 年 6 月 23 日 16 时 30 分,XX 矿 11050 工作面端头支架初撑力不足,由于上顺槽提前回撤超前叉子棚下帮单体柱,使端头支架前方空顶距离过大,造成机头三角区域顶板来压,发生一起冒顶事故,造成转载机被压死,影响生产 12小时。
一、事故现场概况 11050 工作面采用走向长壁一次采全高综合机械化采煤法,区内后退式回采,全部垮落法处理采空区。工作面走向长度为 2134.5m,倾斜长度为 180m。平均煤层厚度为 6.32m,采用 82 架 ZY18000/30/65D 型支架支护、 MG900/2245-GWD型采煤机割煤、、SGZ1200/2×1000 型刮板输送机运输。上顺槽超前段采用单体柱、π 型钢梁叉子棚加强支护,单体柱下铺工钢底梁、穿铁鞋,沿巷道中线方向打设 3 路倾向棚,步距 700mm,转载机以里靠近巷道下帮打设一路,以外靠近巷道上帮打设两路作为人行道。工作面端头支架初撑力不足。
二、事故发生经过 2012 年 6 月 23 日四点班,跟班队长王 XX 接班后,安排...