王兴斌
(中国恩菲工程技术有限公司,北京市 100038)
北方某城市污水处理一期工程设计规模为10.0×104m3/d,出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)中的一级A 排放标准。
2018 年启动了污水厂的扩建工程,设计规模8.0×104m3/d,2021 年6 月开始投入运行。本文分析了在工程占地有限的条件下,扩建工程工艺的选择,并对设计特点和运行效果进行说明。
1.1 设计规模
2017 年污水厂处理水量为9.5×104~13.6×104m3/d,保证率85%时水量为12.1×104m3/d,高于设计规模的21%,污水厂已超负荷运行。通过污水量预测分析,确定了本次扩建工程的设计规模为8.0×104m3/d。
1.2 进出水水质
对污水厂2017 年的运行情况进行分析,保证率在85%和90%时进水指标见表1,结合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962—2015)标准,确定污水厂的设计进水水质。扩建工程设计进出水水质见表1。
表1 进出水水质 单位:mg/L
2.1 污水厂用地现状
经现场调研,厂区用地红线面积为168498 m2,一期工程已使用面积131122 m2,本次扩建工程可用面积仅37376 m2,且厂区周边没有扩建用地条件。根据《城市污水处理工程项目建设标准》,8 万m3/ d规模的污水厂二级处理工艺用地控制指标为1.08 m2/(m3·d-1),深度处理工艺用地控制指标为0.32 m2/(m3·d-1),总用地控制面积为112000 m2。扩建工程可用面积远小于用地控制指标。因此,扩建工程设计时需考虑节省占地、集约化布置。
2.2 处理工艺选择
经比选分析,扩建工程采用“初沉池- 多级AO生化池- 高速气浮池- 反硝化深床滤池”处理工艺,流程如图1 所示。
图1 扩建工程工艺流程
扩建工程包含一级处理、二级处理和三级处理等单元构筑物。
由于设计进水SS 较高,在生化池前设置了初沉池,采用沉淀效率高、结构紧凑的斜管沉淀池。该沉淀池池体结构和高密度沉淀池类似,表面负荷为6~12 m3/(m2·h),与传统沉淀池相比,可节省约2/3 的占地。
二级处理采用多级AO 生化工艺,流程图如图2所示,污泥回流至预缺氧区可降低硝酸盐对厌氧区生物除磷的不利影响。好氧区后设置了二段缺氧区和好氧区,进水和混合液回流采用多点布置,可根据进水水质的变化调整运行方式[1-3]。
图2 多级AO 工艺流程
深度处理包含高速气浮池和反硝化深床滤池。高速气浮池集混凝、絮凝和气浮于一体,与高密度沉淀池比较,具有絮凝时间短、占地面积小的优点。反硝化深床滤池兼具过滤和脱氮功能,目前已广泛应用于污水厂的深度处理[4-5]。
污泥经重力浓缩池和离心脱水处理后,含水率不大于80%,泥饼外运处置。
3.1 一级处理单元
(1)粗格栅和提升泵房1 座,安装钢丝绳牵引格栅除污机2 台,格栅宽1600 mm,格栅间隙20 mm,安装角度75°。提升泵房设4 台潜水排污泵,流量1445 m3/h,扬程20 m。
(2)细格栅及曝气沉砂池1 座,回转式格栅除污机2 台,格栅宽度2200 mm,间隙5 mm,配套无轴螺旋输送机1 台。曝气沉砂池分2 格,有效水深3.5 m,停留时间5 min,配套吸砂机和砂水分离器。
3.2 初沉池和二级处理单元
扩建工程的初沉池、生化池和二沉池采取组合布置形式,实现了集约化,减少占地面积。
(1)初沉池1 座2 格,包含配水渠、澄清池、污泥泵房及浮渣排放系统。澄清区设斜管及支撑件,表面负荷11.9 m3/(m2·h),每组配套中心驱动刮泥机1 套,直径15 m,污泥泵房设排泥泵3 台,流量150 m3/h,扬程7 m,污泥排至新建的污泥浓缩池,浮渣经渣水分离器分离。初沉池出水渠直接和生化池进水分配井相连。
(2)生化池1 座2 格,总有效容积70000 m3,设计水深7.5 m,总水力停留时间21 h。好氧区设管式微孔曝气器,单管设计供气量11 m3/(h·m)。缺氧区和厌氧池设潜水搅拌机。混合液回流泵设于一段好氧区末端,设计最大混合液回流比300%,混合液回流至厌氧池和一段缺氧池,单格混合液回流泵4 台,流量1667 m3/h,扬程1.2 m。
(3)平流式沉淀池1 座8 格,单格尺寸70 m×8.5 m,有效水深4.0 m,平均表面负荷0.7 m3/(m2·h)。设桁车式刮泥机4 台,污泥渠和生化池相连,设外回流泵6 台,流量833 m3/h,扬程3 m,最大污泥回流比100%。剩余污泥泵3 台,流量150 m3/h,扬程20 m。
3.3 深度处理单元
(1)高速气浮池3 组,包括混合区、絮凝区和气浮区。混合时间4.6 min,絮凝时间7.8 min,气浮区表面水力负荷11.4 m3/(m2·h)。
混合区设置机械搅拌器,絮凝区采用水力絮凝,气浮池表面浮渣经链条式刮泥机收集后排至污泥浓缩池,出水通过底部穿孔板收集。
(2)反硝化深床滤池1 座6 格,平均滤速为4.9 m/h,单格反冲洗时强制滤速5.88 m/h。反冲洗设备用房设3 台反冲洗水泵,流量970 m3/h,扬程10 m。设3 台风反洗风机,风量82 m3/min,风压70 kPa。
(3)消毒池1 座,设紫外消毒器2 套,消毒池出水排至厂区已有的巴氏计量槽,与一期工程的出水合并计量和排放。
3.4 污泥处理单元
(1)重力浓缩池2 座,接纳初沉污泥、剩余污泥及化学污泥。浓缩池直径15 m,有效水深3.8 m。每座安装中心传动浓缩刮泥机1 台。
(2)脱水机房平面尺寸28 m×18 m,设离心脱水机4 台,单台进泥量40~80 m3/h;
污泥进料螺杆泵4 台,单台流量40~80 m3/h,扬程20 m;
脱水后污泥螺杆泵4 台,单台流量10 m3/h,扬程16 m。
3.5 除臭系统
生物除臭系统1 套,处理量20000 m3/h,采用生物过滤除臭工艺,对粗格栅、细格栅、沉砂池、浓缩池和脱水机产生的臭气进行收集和处理,臭气经过滤池中微生物填料层时被吸附降解成无害的小分子物质[6]。处理后,尾气达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》废气排放最高允许浓度(GB 18918—2002)中二级标准。
3.6 其他建(构)筑物
(1)中间提升泵房,为满足尾水排放的水力要求,在高速气浮池前设提升泵房1 座,泵房设潜水泵4台,单台流量1445 m3/h,扬程10 m。
(2)鼓风机房1 座,设离心鼓风机4 台,单台风量120 m3/min,风压8.5 m。
(3)加药间1 座,设置碳源、PAC、PAM 和次氯酸钠加药系统。
(1)选择占地面积小、处理效率高的“多级AO-高速气浮池-反硝化深床滤池”工艺。高速气浮池可去除二沉池出水中SS 和TP,反硝化深床滤池同时具有脱氮和过滤功能。
(2)总图布置上根据功能分区优化构筑物选型,将初沉池、生化池和二沉池组合设计,极大节约了占地面积。
(3)多级AO 生化池可根据进水水质变化灵活调整厌氧区、缺氧区等进水点流量,实现高效脱氮除磷。
(4)在生化池一段缺氧区、二段缺氧区、深床滤池均设置碳源加药点,在生化池出水口、高速气浮池进水口均设计除磷药剂投加点,保证脱氮除磷效果。
(5)合理设计超越管线,根据水质水量和运行情况灵活选择工艺路线,降低运行成本。比如进水悬浮物浓度较低(SS≤250 mg/L)时,可超越初沉池;
二沉池出水水质好时,可超越高速气浮池。
扩建工程于2020 年6 月投入试运行,对2021年全年实际进出水水质进行统计分析,污水处理厂进出水主要水质指标见表2。
表2 实际运行进出水水质 单位:mg/L
由表2 可知,污水处理厂进水各项指标波动性较大,85%保证率下进水NH3-N、TN 浓度为70.95 mg/L 和81.2 mg/L,远高于设计进水水质。COD、SS、NH3-N、TN、TP 平均去除率分别达到88.90%、96.24%、97.31%、78.00%、92.87%。出水各项指标均满足排放要求。
扩建工程设计规模8.0×104m3/d,工程总投资约2.8 亿元,吨水投资约3500 元/m3。污水处理直接运行成本约0.80 元/m3,其中运行电耗0.58 kW·h/m3,电费0.32 元/m3;
药剂费为0.43 元/m3;
人工费为0.05 元/m3。
北方某城市污水处理厂扩建工程规模8.0×104m3/d,采用“多级AO 生化池- 高速气浮池- 反硝化深床滤池”处理工艺。运行结果表明,出水各项指标均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级A 排放标准要求。设计采用集约化理念,将初沉池、生化池、二沉池合建,项目实际用地指标为0.47 m2/m3·d,远低于《城市污水处理工程项目建设标准》中控制指标。
猜你喜欢 沉池泵房滤池 净水厂V型滤池运行优化分析化工管理(2022年14期)2022-12-02进水池波浪对泵房水流进水条件影响的数值模拟及实验河北水利(2022年4期)2022-05-17南方某自来水厂滤池反冲洗水回用分析供水技术(2020年6期)2020-03-17辐流式二沉池的结构优化研究工程与建设(2019年5期)2020-01-19瓶型取水泵房工程设计与研究重庆建筑(2019年9期)2019-09-26泵房排水工程中剩余水头的分析探讨中华建设(2019年3期)2019-07-24二沉池排泥性能的影响因素研究中国资源综合利用(2017年2期)2018-01-22基于数值模拟的温差对辐流式二沉池的影响分析水利规划与设计(2017年9期)2017-12-20一种化工废水处理站尾水深度处理系统及处理方法山西化工(2017年1期)2017-04-11小型排水闸站泵房内布置方案比选分析水利科技与经济(2016年6期)2016-04-22