当前位置:舍宁秘书网 > 专题范文 > 公文范文 > 制氢装置汽包蒸汽带水问题的分析

制氢装置汽包蒸汽带水问题的分析

时间:2024-11-05 15:45:02 来源:网友投稿

刘永辉,宋鹏,于朋

(中国石油广西石化公司,广西 钦州 535008)

某石化公司制氢装置采用的烃类蒸汽转化工艺中,所用蒸汽为装置自产的中压蒸汽,通过除盐水与烟气及转化气的换热来生产中压蒸汽。制氢装置的汽包是装置的核心设备,结构复杂,内构件较多,出现问题时不容易判断故障原因,除氧水质量、排污操作、加药、汽包液位、压力等因素都会对蒸汽质量产生影响。因汽包所产蒸汽几乎全部用于转化炉的原料反应,因此汽包的稳定运行对整个装置的平稳运行至关重要。

制氢装置主要由原料预热、原料精制、转化反应、中变冷却系统等组成,设计采用炼厂气、石脑油作为原料,公司天然气开通后原料改为天然气。装置的净化部分采用变压吸附提纯工艺,PSA 氢气回收率设计达到90%,产品氢气纯度达到99.9%,具有投资省、能耗低、操作可靠性、灵活性高等优点。

汽包是制氢装置最核心的设备,利用高温转化气和烟气进行加热而产生中压蒸汽,所产蒸汽大部分作为转化炉配汽使用,多余部分外送至蒸汽管网。转化炉的原料转化对蒸汽质量的要求极为严格,蒸汽中的二氧化硅、钠离子、氯离子等杂质均是转化催化剂的永久毒物,一旦蒸汽质量发生波动,将会对转化催化剂造成致命的伤害。影响蒸汽质量的因素较多,设备的完整性、操作波动等均会影响蒸汽的质量。

汽包内构件的结构复杂,由上水线、换热线、定期排污线、连续排污线、加药线、旋风分离器、百叶窗分离器等部分组成。日常操作时,可通过控制液位、压力、上水、排污、加药等操作工序,保证所产蒸汽的质量合格。

2.1 汽包相关参数的变化

如图1所示,装置开工进料后,有一段时间汽包压力的波动较大,汽包压力出现了无法控制的情况。压力在3.5~3.95MPa 之间波动,蒸汽放空阀门频繁开关,同时汽包液位、所产蒸汽温度等随之发生剧烈变化,且变化周期相同。如图2所示,汽包液位在60%~68%之间波动,需要频繁手动开关上水阀门。如图3 所示,所产蒸汽温度的波动最大,在250~380℃之间波动,最低时已接近蒸汽的饱和温度,出现了蒸汽带水现象。

图1 汽包压力的变化趋势

图2 汽包液位的变化趋势

图3 蒸汽温度的变化趋势

2.2 转化炉相关参数的变化

由于所产蒸汽的温度变化较大,加之蒸汽带水,因此蒸汽和原料进入转化炉后,最直接的表现就是转化炉的入口温度发生了变化。如图4 所示,转化炉的入口温度在360~530℃之间波动,最低温度降到了360℃,达不到转化炉的最低操作温度,若温度再继续降低,蒸汽会在转化炉管中冷凝,催化剂会有泡水的风险,对催化剂的伤害是不可挽回的。发生此现象后,操作人员立即将入口温度进行了手动控制,将波动范围控制在430~510℃之间。

图4 转化炉入口温度的变化趋势

图5 汽包液位计的安装示意图

3.1 装置运行不稳定影响

查看装置的进料量和外送氢气量的变化趋势,均显示正常,除了转化炉的入口温度发生波动外,其余参数均处于正常操作范围内,没有大的波动。转化炉燃料气、解吸气、鼓风流量等指标均正常,PSA运行正常,汽包所产蒸汽的流量稳定,因此初步判断导致此问题的原因,不是进料或转化炉的操作出现波动,应该是蒸汽发生系统本身出现了问题。

3.2 汽包炉水质量的影响

根据汽包液位和压力波动较大的情况,初步判断汽包发生了汽水共沸现象,蒸汽夹带水进入了蒸汽管道。蒸汽最容易发生汽水共沸的原因,是锅炉水的水质不合格。除了除氧水中二氧化硅等杂质超标的因素之外,装置使用的外部除盐水加热后会产生除氧水,除盐水为全厂统一使用,不应只在某装置出现不合格的情况。为此,操作人员加大了排污操作,将除氧水温度提高至90℃,以保证除氧水的质量合格。采取措施后发现波动现象没有减弱,为此排除了水质不合格这一原因。

3.3 汽包内构件的影响

汽水分离达不到效果的另一个原因,是汽水分离器的内构件发生了损坏,尤其是旋风分离器、百叶窗分离器可能发生了故障。这些内构件一旦发生损坏,起不到汽水分离效果,会造成汽包内的蒸汽与水分离不完全,蒸汽带水离开汽包。在现场进行查看,没有听到汽水分离器内部有杂音,开工前也对汽包内构件进行过检查,在开工过程中没有出现大的波动,初步排除了汽包内构件出现损坏的可能。

3.4 汽包满水的影响

汽水分离达不到效果的另一种可能,是汽水分离器满水,起不到汽水分离的作用,蒸汽和水一起进入蒸汽管道。查看历次开工的纪录,发现本次开工时,汽包两侧液位计的显示数值相差较小,液位控制比历次开工高10%以上。汽包两侧的液位计分别为导波雷达式和差压式液位计,由于2 个液位计的测量原理不同,因此在开工不稳定的状态下,2个液位计的测量值会出现偏差,但汽包处于稳定状态后,2 个液位计的显示值应差别不大。仪表人员检查后确定液位计的显示无误,与现场的玻璃板液位计进行了比对,2个液位的测量显示真实。

查看汽包液位计的设置,液位计的上下引出点分别安装在汽包中心线位置的750mm和650mm处,液位计全长1400mm,汽包中心位置的液位计显示为46.4%。按照汽包液位的控制要求,正常液位应该在汽包中心线上,即液位计指示应为46.4%,控制范围应该在±5%左右。

对比设计值和本次开工的实际液位值,本次开工的液位控制在65%左右,远高于汽包要求的液位设置。按照65% 液位进行计算,液位计全长1400mm,实际液位应在液位计的910mm 处,高于中心线260mm。查看设计图纸,实际液位已达到旋风分离器的顶部,旋风分离器起不到分离汽水的作用,汽包所产的饱和蒸汽带水严重,导致汽包内部出现汽水共沸。

根据以上分析结果,排除了外部操作波动、除氧水质量不合格、汽包内构件损坏等可能,由此确定了导致汽包波动、蒸汽带水的原因,是汽包液位的控制过高,汽包液位已超过汽包旋风分离器,旋风分离器未能起到汽水分离的作用,造成蒸汽与水的分离不完全。为此,逐步将汽包液位逐步至55%以下。汽包液位调整到正常数值后,汽包液位、压力、蒸汽温度、转化炉入口温度等各项参数逐步趋于稳定,表明汽包蒸汽带水的原因,确实是液位控制过高造成的。

猜你喜欢 液位计汽包汽水 自然循环锅炉启停过程汽包壁温差大的原因分析及控制现代制造技术与装备(2023年8期)2023-11-24气液分离罐液位计接管泄漏分析中国特种设备安全(2019年9期)2019-12-03一方汽水养一方人少儿美术(快乐历史地理)(2019年7期)2019-11-29电容式蓄电池液位计设计传感器与微系统(2018年7期)2018-08-29雷达液位计在伊拉克南部油田的应用实践石油化工建设(2018年1期)2018-07-10600MW亚临界汽包炉再热汽温低的治理及应用电站辅机(2017年3期)2018-01-31自制汽水小猕猴智力画刊(2017年6期)2017-07-03余热锅炉冬季汽包水位控制存在的问题及改进措施山东工业技术(2016年15期)2016-12-01动动脑,你能喝几瓶?小雪花·成长指南(2016年6期)2016-06-24锅炉汽包用13 MnNiMo5-4 特厚钢板的研制上海金属(2015年4期)2015-11-29