李 剑 杜跃鹏 李子靖 左晓明
(北京汇天运维技术服务有限责任公司,北京 102400)
过滤作为给水工艺中最重要的环节,在市政给水处理中广泛应用[1],推广效果很好。对更难处理的工业废水来说,常规过滤的表现不尽理想,尤其是含油废水[2]。本文以含油废水为例,对多级精细过滤处理进行研究。
含油废水与常规废水最大特点是油田废水密度小,多级精细采用粗粒化方法,利用油、水两相对聚结材料亲合力相差悬殊的特性,当含油废水通过填充着聚结材料的床层时,油粒被材料捕获滞留在材料表面和孔隙内。随着捕获油粒的增加,油粒间会产生变形,合并聚结成较大的油粒,以此对油进行去除。
在一体化过滤装置中,杂质在滤料的理论分布与实践存在一定的偏差,尤其是下向流过滤中,经过反冲洗后的过滤装置,很容易造成滤料倒置,粒径从下至上逐渐变大。因此产生了“反粒度过滤”的概念,滤水从底部的粗滤料进入,穿透粗滤料滤层后进入上层的细滤料流出,虽然有效解决了下向流空隙的浪费问题,但是容易造成滤料流失。多级过滤方法是由多个均质过滤柱组成,可以解决在一体化过滤装置中滤料流失的问题,整个过滤单元分为2~3个过滤柱,每个过滤柱的滤料为均质滤料,不均匀系数K80<1.3。通过多级过滤设置,既可以满足反粒度过滤的要求,又可以采用粗粒化去除含油废水,降低混凝药剂的投加量,从而降低成本。
2.1 配置10-50NTU浊度液
配制400NTU福尔马肼标准液,准确称取1.0g硫酸肼和10.0g六次甲基四胺粉末分别溶于蒸馏水中,溶液混匀后,稀释至100mL容量瓶,在恒温箱静置24h后稀释至400NTU。根据需要将溶液稀释至目标溶液。
2.2 过滤柱
过滤柱采用两根高1.5m,直径100mm的圆柱形有机玻璃过滤柱。承托层铺设200mm鹅卵石,承托层底部以有机玻璃穿孔板阻隔,方便均匀配水。滤料为1.2~1.6mm粒径滤球,一级过滤滤料1.6mm,二级过滤1.2mm,K80均为1.3,铺设厚度为700mm。
2.3 过滤
通过旁通管出水控制均匀滤速,保持在10m/h。每5min或者2min取样测量出水浊度,并绘制浊度变化曲线,当出水浊度趋于进水浊度时,滤料吸附拦截将近饱和,停止过滤,选取该时刻点为过滤时间。配制30NTU浊度水过滤,按照不同时间点取样测量浊度,并绘制曲线如图1所示。当过滤30min时,出水浊度趋于稳定,选取30min作为过滤时间。
图1 过滤出水曲线
图2 废水处理工艺
2.4 对比试验
设计对比试验,按照上述条件在滤料1.6mm情况下进行一级过滤和二级过滤对比试验。
一级过滤,进水浊度18.2NTU,数据见表1。二级过滤,进水浊度13.9NTU,数据见表2。
表1 一级过滤出水浊度
表2 二级过滤出水浊度
当进水浊度(18.2NTU)较高时,一级过滤效果欠佳,去除率仅为25%。当进水浊度(13.9NTU)较低时,第二级过滤效果去除率为50%,经两级过滤后,水中浊度可降至7以下,去除率高于60%。
3.1 SS与浊度
对配置浊度溶液水,使用浊度仪测定浊度,按照《水质悬浮物的测定》(GB 11901—89)水质悬浮物的测定方法测定SS,试验结果见表3。
表3 浊度与SS对应数据
通过模拟计算得到公式(1)。
式中:Y为固体悬浮物浓度,mg/L;
X为浊度,NTU。将Y=1、Y=2、Y=3带入公式(1)中,得到X=1.08、X=1.72、X=2.36。
3.2 亚硫酸钠与含氧量
对二级出水进行亚硫酸钠滴定试验。亚硫酸钠溶液的配置溶度为0.109g/mL,对200mL水样进行滴定。通过软件模拟,得到亚硫酸钠使用量与水样含量的关系,见表4。
表4 含氧量试验数据
亚硫酸钠使用量的计算过程如公式(2)所示。
式中:A为亚硫酸钠使用量,kg,B为含氧量,mg/L,其中B≤5mg/L。
3.3 试验结果
使用公式(1)对试验出水水质进行判断。
通过两种方法统计药用量,记录进水总量和试验结束后使用的药量,计算吨水处理用药量。在试验过程中,取某段时间药用量,采用实时监控,同时可以观察投药过程是否稳定。对统计到两组数据求平均得到药用量,见表5。
表5 试验结论
4.1 试验过程及条件
从调节池直接取未加药的原水过滤,使用试验制备的小型过滤装置[5],原水的信息:浊度34.4NTU,含油量10.980mg/L。滤料:1.25~1.6mm,厚度为730mm。承托层:4~20mm(石子),厚度190mm。滤速:25m/h。
4.2 试验数据及结果
将所有过滤水收集到一个水桶中,浊度为25NTU,含油量为4.6869mg/L。本次试验过滤速度较快,如果原水补充不及时,就会出现断流现象。查看滤料发现经过本次试验后,滤料没有出现板结现象,取出滤料用水冲洗,发现滤料上的油污能被冲洗掉,试验数据见表6。
表6 试验数据
4.3 试验结论
当过滤柱前端状态控制良好,滤速为32m/h时,一级出水可以满足A3标准,二级出水可以满足A2标准。
根据实际含氧量需要,按照公式(2)调整亚硫酸钠的投加量,对水中的含氧量进行消解。
考虑经济和使用效果确定最佳的投药方案:PAC为46.095g/t,PAM为1.962g/t,CaO为64.479g/t。
本次试验用的滤料亲油性能差,可以长期使用不用担心板结,采用气水反冲洗或脉冲反冲洗可有效防止板结。
在含油废水中,与一般过滤方式相比,多级精细过滤方式采用两个独立的过滤器,上层铺设改性陶瓷滤料,铺设厚度为700mm,承托层铺设200mm鹅卵石。一级过滤陶瓷滤料滤径为1.6mm,二级过滤陶瓷滤料滤径为1.2mm,K80均为1.3。
当过滤滤速为10m/h~20m/h时,出水指标满足A1标准,但是药剂成本较高。当滤速为32m/h时,一级出水可以满足A3标准,二级出水可以满足A2标准。当滤速为25m/h时,出水指标和药剂成本达到最佳平衡值。因此一级过滤滤速为32m/h,二级滤速为25m/h。
当采用较高反冲洗强度16L/(m2·s)时,初始反冲洗出水浊度最高,反冲洗出水趋于平稳的用时最短,反冲洗效率为最高,其滤料膨胀率达到50%~60%。当反冲洗强度为8L/(m2·s)时,初始反冲洗出水浊度最低,滤料并没有完全清洗彻底,膨胀率仅为10%,反冲洗强度不足以使整个滤料呈流化态,反冲洗效率较低。反冲洗强度12L/(m2·s)时,滤料膨胀率为30%,清洗效果适中。采用多级均质滤料,不存在滤层结构扰动干扰,因此采用16L/(m2·s)的反冲洗强度。
针对含油废水粗粒化处理方法,选用传统的膜处理与活性炭吸附等方式尽管处理效果好,但是成本较高,材料重生困难,而传统的石英砂、无烟煤等滤料在含油废水中的应用效果较差。陶粒滤料选用陶土添加成孔剂、黏溶剂,经球磨、筛分、成型、煅烧而成,具有表面坚硬,内部多微孔,比表面积大,空隙率高、疏油性等特点。用于含油废水处理,具有截污能力强、过滤周期长、过滤水头损失小、反冲洗耗水量低等特点,因此采用陶瓷滤料。
6.1 基本情况
以山东某集团大豆油废水为例[3],其中蛋白废水5000m³/d,pH约为4,COD为18000mg/L。含油29.2mg/L,SS为4000mg/L~6000mg/L,NH4+-N为100mg/L。果糖废水2500m³/d,pH为1~13,COD为1500mg/L~3000mg/L,BOD/COD为0.7。玉米淀粉1500m³/d,COD为7000mg/L~9000mg/L,SO42-为100mg/L。
6.2 处理工艺
大豆油废水经过前段气浮处理后采用多级过滤工艺如图3所示。首先,根据加药后的液体颜色变化决定混凝剂投加药量[4],采用回转式气浮装置对悬浮物进行初步去除,去除效率为50%,出水SS约为2000mg/L。其次,进入多级过滤装置,采用1.6mm和1.2mm滤料过滤装置,最后,出水COD为150mg/L~200mg/L,含油低于1mg/L。
6.3 工艺特点
该粗粒化装置采用以疏油性的陶瓷滤料作为粗粒化材料[6],在含油废水分散油珠粗粒化并连续出水的同时可同步清洗滤料。废水中的细小分散油珠主要通过碰撞聚结作用,相互接触聚结成较大的油珠,浮力大于重力后,油滴从填料中脱离,浮上水面后被去除。在运行过程中,采用连续进水的方式,当装置中的浮油层累计足够厚时,打开浮油管的阀门,将浮油排出,净化后的出水从出水管流出,进入下一个装置。随着运行时间的增加,聚结材料表面会沉积油泥或其他悬浮颗粒。
反冲洗进水管位于滤床中心,当反冲洗时,开启冲洗水泵,将高位水箱内的清水泵入罐体底部,进行反洗,反洗进水管出来的高压水在进水管和提升管间形成了负压区,使提升管底部的滤料被压入提升管中,而提升管外侧的填料则沿斜面不断地滑到提升管底部,随高压水进入提升管,进入提升管内的填料在管内剧烈地碰撞摩擦,将颗粒表面黏附的杂质去掉,随后填料经伞形滑落到填料层顶,使填料层得到更新,从而做到内循环反冲洗。
多级精细过滤装置的特点是多级滤床分别设置,可根据出水水质要求调节各级的滤床面积或者改变过滤级数,当材料表面被油膜包住,过滤水头不断增加,当增至一定值后,开始反冲洗,在反冲洗水的冲力与浮力下,油膜脱离滤料最终与反冲洗水一同排出装置。经过多级精细过滤装置的处理,不仅可以进一步去除废水中的油珠,还可以去除一部分极难处理的溶解油,出水含油量可低至约2mg/L,甚至接近1mg/L。
目前需要两种滤料,一种是平均粒径为4mm的陶瓷滤料,抗压强度为20MPa~25MPa,滤料表面粗糙,拟用作污水处理时生物污泥挂膜的载体。另一种是平均粒径为0.6~1.0mm的陶瓷滤料,抗压强度为50MPa,滤料表面较光滑。对该滤料表面进行改性,第一段工艺为粗粒化,装置中为疏油性的滤料,进水含油量控制在20mg/L以下,当含油污水流经时,粗粒化材料是疏油的。第二段工艺为精细过滤,装置中为亲油性滤料,分散油珠润湿附着在滤料表面,随反冲洗水一同脱离滤料,同时滤料重生。
采用多级精细过滤利用粗粒化方法对含油废水进行处理,可降低药耗,并采用反粒度过滤方式解决粗粒化滤料膨胀产生的问题,通过试验和实际应用验证了其可行性。
多级精细过滤装置的特点在于分别设置,可根据出水水质要求调节各级的滤床面积或者改变过滤级数,利用过滤材料的亲疏水性分离油水。
滤料对粗粒化精细过滤有较大影响,本次试验用的滤料亲油性能差,可以长期使用不用担心板结,采用气水反冲洗或脉冲反冲洗可有效防止板结。
内置滤料采用陶瓷滤料,滤料表面形成有大量可吸附物质的孔洞,通过增加比表面积,以提高滤料的吸附能力。装置结构紧凑巧妙,多级过滤集于一个罐体中,占地小且可根据出水效果改变级数。
对比含油废水过滤的反冲洗与天然浊度废水过的反冲洗,含油废水更难处理。因此处理含油废水不仅应考虑过滤效果,还应结合反冲洗效果。
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