苏云龙,朱春丽,张龙飞,王蒙俊,项淼苗,施晓芳,常立忠
(安徽工业大学冶金工程学院,安徽 马鞍山 243002)
近年来,我国经济的飞速发展带动了工业水平的迅猛提升,在工业生产中对作为重要材料之一的轴承钢的质量要求也越来越高[1]。在轴承钢本身成分确定的前提下,冶金质量成为决定其性能高低的关键因素[2]。钢锭的洁净度和凝固质量是衡量其冶金质量优劣的主要指标。随着炉外精炼技术的发展,轴承钢洁净度持续提高,我国部分钢铁企业生产的轴承钢中全氧含量(质量分数)能控制在5×10-6左右,已经达到国际先进水平[3]。然而,大部分轴承钢中的碳含量偏高,其凝固过程不可避免地会造成碳元素的偏析,进而产生液析碳化物,对钢的质量有非常不利的影响[4−6]。
液析碳化物硬度高、脆性大,在受外力作用时,在液析碳化物晶界处容易产生疲劳裂纹,从而降低轴承的疲劳寿命,液析碳化物比网状碳化物和带状碳化物更难消除,后续所需热处理时间更长,降低了生产效率,尤其是对大尺寸液析碳化物的消除更难。控制好液析碳化物的数量、尺寸和形貌,可以降低液析碳化物对钢材的危害,因此如何细化轴承钢的凝固组织、减少(或避免)液析碳化物的析出成为提高轴承钢质量的关键环节之一。近年来,为消除或细化钢中液析碳化物,已有冶金工作者进行了大量的研究,如电渣重熔技术[7−10]、高温扩散退火处理[11−12]、在钢中添加微量镁[13]等。电渣重熔(ESR)是目前生产高质量轴承钢的主要冶炼工艺之一[14−15]。与传统的连铸、模铸工艺相比,电渣重熔由于冷却速度较快可抑制元素偏析,进而抑制液析碳化物的析出。然而,随着电渣锭直径的增大,其芯部冷却速度减弱,往往会发现液析碳化物的析出,因此亟需采取更有效的措施激发电渣重熔的优势。另外,传统电渣重熔使用的电源多为50 Hz 的交流电,随着电渣锭吨位(直径)的增加,重熔过程的功率因数下降、电效率下降、能耗增加,并且还会导致电路的三相不平衡[16−19]。冶金工作者提出了低频电渣重熔的思路,有的钢铁企业还设计并制备了低频电渣重熔炉[20−22],对提高电效率起到了较好的效果。然而,目前关于低频电渣重熔对电渣锭凝固质量影响的研究很少。因此,笔者以GCr15轴承钢为研究对象,详细研究了不同电源频率,特别是低频对GCr15 轴承钢电渣锭中液析碳化物的影响规律,以期能为提高电渣锭的质量提供一条新的思路。
1.1 试验材料
试验采用的GCr15 轴承钢材料制备工艺为:EAF-LF-RH-CC,然后再将连铸坯锻造成直径55 mm、长度700 mm 的自耗电极供重熔用,其主要化学成分如表1 所示。电渣重熔试验过程中使用的渣系是传统的ANF-6 渣,即30%Al2O3和70%CaF2。
表1 GCr15 轴承钢主要化学成分Table 1 Main chemical composition of GCr15 bearing steel %
1.2 试验设备
图1 为低频电渣重熔炉示意。低频电源的频率可通过低频电源控制柜调整,其工作范围为0~10 Hz、50 Hz;
并且可通过控制柜调整电压,从而达到精准控制变量。重熔电渣锭的直径范围可为50~120 mm,采用直径100 mm 的结晶器进行低频电渣重熔试验。
图1 低频电渣重熔炉示意Fig.1 Experimental device of low frequency power supply electroslag furnace
1.3 试验方案及试验过程
为了研究不同电源频率对GCr15 电渣锭液析碳化物的影响,试验将在0.1、0.4、1、2、50 Hz 频率下分别进行电渣重熔试验。具体试验方案如表2 所示。
表2 试验方案Table 2 Experimental schemes
试验过程如下:①试验前准备:将1 200 g 渣料配好后混匀放入石墨坩埚内,待高温管式炉的温度达到1 600~1 650 ℃时将坩埚放入其中保温,直至渣料完全熔化;
将自耗电极表面的氧化物打磨去除;
冷却水压力调整为0.2~0.3 MPa;
设定好低频电源频率。②试验开始:当高温炉内的渣料完全熔化后,将其取出快速倒入结晶器内,电极下降,电渣重熔试验开始。通过人工控制自耗电极的下降速度以控制过程电流达到目标值。电渣重熔试验过程中不加入任何物料。③电渣试验结束:当剩下5%的自耗电极时,断电,重熔结束。待熔渣凝固后将电渣锭脱模去除,送入退火炉退火。④试样检测。
2.1 频率对电渣锭中液析碳化物的影响
2.1.1 不同频率下电渣锭中液析碳化物数量及尺寸的变化规律
图2 为不同电源频率对液析碳化物数量的影响。从图2 可以看出,无论采用何种频率重熔,均是芯部的液析碳化物最多,其次为2/3R处,而边部的碳化物数量最少。
图2 GCr15 电渣锭中液析碳化物数量的变化Fig.2 Variation of the number of liquid carbides in GCr15 ESR ingot
在边部位置,随着重熔电源频率的降低,液析碳化物的数量总体呈逐渐减少的趋势。当频率为50 Hz 时,边部液析碳化物的数量为38 个,当频率逐渐下降至2、1 Hz 和0.4 Hz 时,碳化物的数量减少至20、16 和11 个,当频率为0.1 Hz 时,碳化物数量又稍微增加至15 个。当处于2/3R位置时,碳化物的变化规律类似于边部位置。当频率为50 Hz 时,碳化物的数量为75 个,当频率为2 Hz 和1 Hz 时,碳化物的数量均有所减少,分别为60 个和68 个,当频率为0.4 Hz 时,碳化物数量继续减少至39 个,而频率为0.1 Hz 时,又增多至68 个;
当处于电渣锭芯部时,频率为0.4 Hz 时液析碳化物数量最少,为69 个,相比于工频时的81 个减少了12 个;
而当频率为0.1 Hz 时,碳化物数量最多,为98 个,相比于工频时增加了29 个。
从以上试验数据可知,合理的低频频率可以减少液析碳化物的数量,而且对边部和2/3R处的影响要大于对芯部的影响。
表3 为不同电源频率对不同位置处液析碳化物尺寸的影响。
表3 不同频率下液析碳化物尺寸的变化Table 3 Changes of size of liquidated carbides at different frequencies
将表3 中数据整理作图,分析不同频率对液析碳化物尺寸的影响,如图3~5 所示。
图3 频率对边部液析碳化物尺寸的影响Fig.3 Effect of frequency on size of edge liquid carbides
图3 为不同频率对电渣锭边部位置处液析碳化物尺寸分布的影响。从图3 可得,低频电渣重熔可以减少边部位置大尺寸碳化物的数量,并且可以有效减小碳化物的最大尺寸和平均尺寸。相较于工频电渣重熔的电渣锭,在1、0.4 Hz 和0.1 Hz 时分别降低了11.25%、21.31%和36.51%,而五组试验的平均尺寸均很小,在改变频率后平均尺寸并无多大变化。
图4 为不同电源频率对2/3R处液析碳化物尺寸分布的影响。从图4(a)可以看出,在2/3R位置,五组试验中液析碳化物均主要集中在5~10 μm 的范围内,而随着频率的降低,从工频的49 个减少至0.4 Hz 时的30 个,但在0.1 Hz 时又有所增加,为54 个;
而分布在10~20 μm 范围内尺寸稍大的碳化物,随着频率的降低,从工频时的20 个逐渐减少至0.4 Hz 时的4 个,在0.1 Hz 时又上升至8 个。从图4(b)的变化曲线可得,液析碳化物的平均尺寸稍有降低,总体并无多大变化,其中在0.4 Hz 时平均尺寸最小,为7.35 μm;
而最大尺寸的变化趋势总体呈先减小后增大的趋势,当工频重熔时,最大尺寸为20.58 μm,频率降低至0.4 Hz 时,碳化物最大尺寸减小至12.61 μm,降低了38.73%,但在0.1 Hz 时又增大到22.67 μm,比工频时增大了10.16%。在合理的频率范围内,低频不仅可以减少碳化物大尺寸的数量,还能减小碳化物的最大尺寸。
图4 频率对2/3R 处液析碳化物尺寸的影响Fig.4 Effect of frequency on size of liquid carbides at 2/3R
图5 为不同电源频率对芯部液析碳化物尺寸分布的影响。从图5 (a)可以看出,芯部的尺寸分布类似于2/3R处的尺寸分布,碳化物主要集中在5~10 μm内,相比于工频,低频时的数量都有所上升,而随着频率的降低,10~20 μm 内的碳化物数量在不断地减少。从图5 (b)可得,芯部碳化物平均尺寸和2/3R处平均尺寸的变化曲线也基本一致,随着频率的降低,平均尺寸从工频时的9.62 μm 减小至0.4 Hz 时的7.31 μm,降低了24.01%;
而最大尺寸呈先增大后减小,然后再增大的趋势,从工频时的15.42 μm 增加至2 Hz 和1 Hz时的17.00 μm 和16.87 μm,后减小至0.4 Hz 时的13.17 μm,降低了14.60%,然后又增大至0.1 Hz 时的15.28 μm,虽然最大尺寸在0.1 Hz 时又有所增加,但还是比工频时要小。
图5 频率对芯部液析碳化物尺寸的影响Fig.5 Effect of frequency on size of liquid carbides in heart
从图3~5 可以看出,低频电渣重熔可以减小大尺寸碳化物的数量和最大尺寸,而平均尺寸基本无多大变化,均在小范围内波动,而且低频对边部和2/3R处碳化物尺寸的影响要大于对芯部的影响。
2.1.2 电源频率对液析碳化物形貌的影响
图6 为不同频率下电渣锭不同位置液析碳化物的典型形貌。
图6 不同频率下电渣锭中液析碳化物的形貌(×500)Fig.6 Morphology of liquid carbides at different frequencies (×500)
从图6 可以得出,频率变化对液析碳化物的形貌影响较小,主要是以球形、条形为主,在此基础上不规则变化。相对于工频,总体上低频重熔电渣锭中碳化物的形状更为规则,颗粒圆度更高,但频率并不是越低越好,在0.1 Hz 时,不管是在芯部还是2/3R处,液析碳化物的尺寸又变的粗大且不规则。
图7 为GCr15 轴承钢电渣锭中液析碳化物的元素分布。
图7 典型液析碳化物的元素分布Fig.7 Element distribution of representative liquid carbides
从图7 可以看出,不管是工频还是低频下重熔,液析碳化物并不是独立存在的,大多依附在Al2O3上析出,少数依附在TiN 或Al2O3-TiN 复合夹杂上析出,且碳化物的成分并无多大变化。因此,减少轴承钢中的夹杂物对于抑制液析碳化物的析出具有积极意义。
2.2 分析讨论
在凝固过程中,由于C、Cr 元素的富集,导致液析碳化物的产生。而采用不同的电源频率电渣重熔时,虽然不能改变液析碳化物的组成,但能使多棱角的碳化物变得圆润,而且在合理的频率范围内,低频能减少碳化物的数量及尺寸大小。而液析碳化物的形成与凝固过程息息相关[23−24],因此低频操作必然是影响了电渣锭的凝固,进而影响了碳化物的析出。
在电渣重熔时,当电流从电极经过熔渣和金属熔池流向钢锭时,在结晶器内部的重熔体系中会产生一个对应的磁场,电场和磁场相互作用会产生相应的电磁力。此电磁力会对重熔体系有一个搅拌作用。电磁力越大,搅拌作用越强。而电源频率越低,热源渗透性越好,由于渣池内熔渣的电阻率远远大于钢液,通电后,渣池内的电磁力也远远大于金属熔池,频率越低,渣池内的电磁力就越强,电磁搅拌所形成的强制对流也越剧烈,因而会带动金属熔池的运动,使得熔池内部会有一个搅拌的趋势,促进了熔池内部的热交换,使熔池温度场进一步均匀,熔池深度变浅[25−27]。由于渣池及金属熔池温度的均匀,也使得渣皮变薄,从而提升了结晶器的冷却效果,提高了凝固速率,如图8 所示。
图8 不同电源频率电渣重熔过程示意Fig.8 Schematic diagram of electroslag remelting process at different power frequencies
当采用工频电渣重熔时,金属熔池较深,熔池中心区域温度较高,金属熔池传热能力差,这相当于延长了选分结晶的时间,导致形成发达的柱状晶组织,树枝晶之间的间距也会增大,再加上Cr 元素的扩散系数较小,使得C、Cr 元素不断在树枝晶间聚集,最终使得大尺寸的碳化物在树枝晶内形成并析出;
同时,在工频电渣重熔时,渣皮较厚且不均匀,使得凝固过程中的冷却速率变慢,这进一步导致C、Cr 合金元素有更多时间在树枝晶内析出和富集,进而有更多时间形成碳化物并长大、变粗。
当采用低频重熔后,电磁力的搅拌作用使得金属熔池深度变浅,熔池内的温度分布也较均匀,轴向传热能力加强,凝固速度加快,使得结晶过程能在较快时间内完成,进而减小了树枝晶之间的间距,使得C、Cr 合金元素在树枝晶内的富集程度减小,碳化物在树枝晶内的生长空间和时间都不够,因而碳化物数量变少,尺寸也变小;
同时由于渣皮厚度减小,且均匀性提高,凝固过程的冷却速度提高,使得固相和液相中的充分扩散受到抑制,减少了夹杂物进入枝晶内的数量,从而减少了形核率,碳化物的数量也随之减少。
主要研究电源频率变化对电渣重熔GCr15 轴承钢中的液析碳化物数量、尺寸以及形貌的影响,得出如下结论:
1)与工频电渣重熔相比,低频电渣重熔可以有效降低GCr15 轴承钢中液析碳化物的数量,特别是对于边部和2/3R处,碳化物数量下降幅度较大,在0.4 Hz 时分别下降71.05%和48.00%。芯部液析碳化物的数量总体稍有增加,在0.1 Hz 时最大增幅为21.00%;
2)不管是边部、芯部还是2/3R处,低频均能降低液析碳化物的最大尺寸,特别是对边部和2/3R处碳化物的影响最大,边部最大尺寸从工频时的11.64 μm 减小至0.1 Hz时的7.39 μm,减小了36.51%;
2/3R处最大尺寸从工频时的20.58 μm 减小至0.4 Hz 时的12.61 μm,减小了38.73%;
频率的变化对液析碳化物的平均尺寸影响较小。
3)相对于工频,总体上低频重熔电渣锭中碳化物的形貌更为规则,颗粒圆度更高,但频率并不是越低越好,在0.1 Hz 时,不管是在芯部还是2/3R处,液析碳化物的尺寸又变得粗大且不规则。
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