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WS-10两性梳型解堵助排技术改善稠油井,开发效果研究与应用

时间:2024-04-18 09:00:04 来源:网友投稿

宋晓

摘要:随着稠油油井开采的不断进行,原油温度低于其饱和温度时,系统的聚集稳定性开始下降,从而导致原油中析出固态烃,并形成晶体,称之为蜡晶。较低的温度下蜡晶的大量析出、长大及其相互作用,导致原油中蜡晶空间网络结构的形成,是造成原油高凝高粘的主要原因。杜813块原油粘度10.888×104mpa.s,为典型的超稠油油藏。为解决区块“采不出”的矛盾,通过在该块优选油井实施WS-10两性梳型解堵剂助排试验,降低稠油粘度,增加原油流动性,改善油井开发效果,具有较好的推广应用前景。

关键词:两性梳型;解堵;降粘;助排;开发效果

1 区块概况

1)区块地质特征

杜813块位于曙一区南部,北邻杜84块,西接杜212块,东邻杜80块。开发目的层为沙一+二段兴隆台油层,构造形态整体上为一北东走向、南东倾向的单斜构造,地层倾角一般在3~10°,含油面积4.6km2,油藏埋深730-980m,单层厚度15-38m,顶底水发育,开发目的层为兴隆台油层,地质储量2568×104t。

杜813块兴隆台油层储层物性较好,平均孔隙度为30.2%,平均渗透率为1633mD,为高孔、高渗储层。杜813块兴隆台油层属于超稠油,原油密度(20℃)平均为1.0098g/cm3,地面脱气原油粘度(50℃)平均为108880mPa·s,一般60000mPa·s~180000mPa·s。

区块原始地层压力7.5-9.4MPa,压力系数0.98,原始地层温度38℃。地层水型为NaHCO3型,地层水总矿化度为2238mg/L。

2)开采现状

杜813块油井总井数99口,目前开井66口,日产液950吨,日产油229吨,含水75.9%,累产油43.1236万吨,累产水85.6858万吨,累注汽128.5639万吨,累积油汽比0.34。采油速度1.9%,采出程度10.1%。

2 两性梳型降粘剂降粘机理

两性梳型降粘剂由非极性长链烷烃和极性基团两部分组成,原油中加入与其配伍的降凝剂后:两性梳型降粘剂中的芳香侧链或芳杂环侧链可以与原油中的胶质或沥青质以π-π共轭健的形式相互吸引,阻碍胶质或沥青质分子的堆砌,并有效的分散胶质或沥青质;非极性部分参与蜡晶的形成,从而改变蜡晶的大小形态和其聚集程度;极性部分吸附于蜡晶表面,改变蜡晶的表面性质,防止蜡晶形成三维网状结构,从而实现稠油降粘的作用,两性梳型解堵剂能够有效解除原油中的沥青质、蜡质造成的底层和油管的有机堵塞。

3 室内实验

室温条件下,降粘剂质量分数为0.3%时,对油水比为4:6、5:5体系的降粘效果明显,降粘率达到99.8%以上;对油水比为6:4、7:3的体系降粘效果不明显。

温度50℃条件下,降粘剂质量分数为0.3%、0.5%时,对油水比为4:6、5:5、6:4体系的降粘效果明显,降粘率在88.66%以上,最高达到99.77%;对油水比为7:3体系无明显降粘效果。当降粘剂质量分数为0.7%时,对研究的不同油水比体系均表现出良好的降粘效果,降粘率在91.2%以上。

实验表明,该降粘剂在一定浓度范围内,对杜813块超稠油降粘效果较好,降粘率达99%以上,能有效改善油井的生产效果。

4 现场实施情况

1)试验井选择

杜813-45-68C井现场反应油稠,采出困难,注汽过程中注入压力高达17.7MPa,需要通过注入药剂降低原油粘度,降低注入压力,改善油井开发效果。

2)注入量设计

杜813-45-68C井动用面积0.0049km2,厚度18.2m,平均孔隙度30.2%,为了保证降粘效果,该井按0.3%质量分数0.05PV设计注入。

3)现场注入工艺

油井热采作业后,使用泵车向地层注入药剂,然后在蒸汽的作用下,药剂与地层内的原油充分作用,降低原油粘度。将药剂配成浓度为0.3%的水剂,挤入地层,再挤入300方蒸汽,焖井24小时再注汽。药剂在热力作用下能将附着在岩壁上的沥青角质剥离,提高岩层渗透率,使原油粘度降低易于采出,从而延长采油周期,提高采收率。

4)实施效果

①注入壓力降低

上周期该井注汽压力17.7MPa,本周期注入两性梳型解堵剂助排后注汽压力13.9MPa,降低3.8MPa。

②原油增产效果明显

杜813-45-68C井2020年5月3日实施两性梳型解堵剂助排,5月12日开井。该井上周期累产油466t,本周期截至目前日产液11.2t,日产油2.8t,累产油512t,预计本周期累产油600t。

5 经济效益测算

该井实施两性梳型解堵剂措施后,取得了较好的经济效益,与上周期对比,已累增油46t,预计该周期累增油134t,经济效益22.78万元。

两性梳型驱油剂单井费用为12万元

经济效益E =22.78-12=10.78万元

6 结论

(1)杜813块原油粘度高,常规热采存在注汽压力高、采出困难的问题,需要实施两性梳型解堵剂助排技术。

(2)两性梳型驱油技术可解决稠油粘度大,采不出的问题,延长采油周期,提高区块采收率。

(3)该井改善油井开发效果获得成功,可在区块进行推广实施,也对同类油井开发具有积极的指导作用。

参考文献

[1] 沈文敏.油层解堵剂的性能改进与应用[J].精细石油化工进展,2010(06 ).

[2] 唐孝芬,刘戈辉,李宇乡,刘宗召等.油层解堵剂CY-3的性能与应用[J].油田化学,1989(04).

[3] 苏春霞,孙立群,彭丽英.多功能解堵剂ACM-1的研究与应用[J].钻采工艺,2001(02).

[4] 黄溢谊.油井化学解堵决策技术研究与应用[J].中国地质大学(北京),2006.

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