凌 奇,张慧宇,魏 强,魏玉玉,潘玉强
(1.山东海化集团有限公司,山东 潍坊 262737;
2.山东海化股份有限公司纯碱厂,山东 潍坊 262737)
地下卤水是一种非常重要的矿产资源,含有较为丰富的钠、镁、溴等,可以用于生产原盐、镁盐和溴素等工业产品,是纯碱和氯碱工业重要的基础资源[1]。莱州湾滨海地区是我国重要的地下卤水矿藏区,卤水浓度约8~10°Bé,溶解性总固体含量约100~130 g/L,主要成分为NaCl,为氯化物型卤水[2]。
山东海化纯碱厂将纳滤膜技术应用于卤水分离精制,率先在国内实现了工业化,其技术成熟,经长时间运行效益显著[3]。纳滤精制卤水技术的主要原理是利用荷电纳滤膜将地下卤水中的一、二价离子进行分离,生产钙镁含量较少的精制卤水,应用于纯碱生产[4]。然而,在生产过程中,还会有一部分纳滤浓卤水产出,目前的处理方式是排放至盐场继续用于晒盐。虽然纳滤后浓卤水直接用于晒盐,资源仍得到了继续利用,但该浓卤水经过多次过滤后,水质较为清洁,其中各类离子得到富集,仍有更好的再利用方法。为优化纳滤浓卤水的再利用工艺,提高资源利用效率,我们进行了如下研究。
总结2020年3月~2021年3月纳滤浓卤水的运行水质数据,得到图1。
图1 2020年3月~2021年3月浓卤水水质变化
总体看来,纳滤浓卤水中钙离子含量波动较大,在1 500~1 960 mg/L;
镁离子在8 000~11 000 mg/L波动,硫酸根离子在16 500~19 000 mg/L波动,氯离子在68 000~71 000 mg/L波动。表现为一定的季节性,钙、镁、氯离子在雨季下降趋势明显,冬季及上半年有上升趋势。同时卤水水质的波动化和纳滤膜性能的变化也会影响浓卤水的水质。
纳滤浓卤水中结垢离子[5]钙、镁、硫酸根离子含量高,造成后续工艺容易结垢,所以很难再采用其它分离技术进行净化分离。因此,如何能够有效除钙是纳滤浓卤水能够再次资源有效利用的前提。
当前,工业生产中除钙的方法有很多种,主要为化学沉淀法、吸附法、萃取法、膜分离法和离子交换法等[6,7]。从满足除钙需求和工业化低成本的角度出发,高钙的纳滤浓卤水更适合进行化学沉淀法除钙,降低浓卤水中的钙含量。
针对纳滤浓卤水水质,选取碳酸钠、硫酸钠、草酸[8]为主要的除钙剂(均为分析纯),主要仪器:500 mL烧杯、电动搅拌器、天平(AB204-S、精度0.0001)。搅拌速度均设定为120 r/min。
2.1 碳酸钠除钙
使用碳酸钠为除钙剂(分析纯),以钙离子物质的量为基数,添加比例(Ca2+:CO32-)分别为1:1、1:1.2、1:1.4和1:1.6,进行烧杯对比实验,观察实验效果。取样时间分别为0.5 h、4 h、24 h、48 h、72 h。图2为以上各种比例的钙去除率的曲线图。
图2 碳酸钠的钙去除率
除钙率随着碳酸钠添加的比例增加而升高,随着反应时间的增加而升高。在1:1的添加比例时,在0.5 h的除钙率为18.89%,24 h的除钙率为25.50%,72 h的除钙率为69.97%。1∶1.2短时效果明显优于1∶1,长时间的钙去除率在1∶1.2、1∶1.4、1∶1.6时差别不大。总体来说,碳酸钠短时除钙效果较差,想要达到较好的钙去除需要较长的反应时间,在工业中意味着缓冲设备将会非常大,这并不是理想的除钙剂。
2.2 硫酸钠除钙
使用硫酸钠为除钙剂(分析纯),添加比例(Ca2+∶SO42-)分别为1∶1、1∶4、1∶6和1∶10,进行烧杯对比实验。取样时间分别为0.5 h、4 h、24 h、48 h、72 h。比例为1∶1和1∶4时,短时间和长时间都未能有沉淀生成,此时还未达到硫酸钙在纳滤浓卤水的溶解度。继续提升至1∶6和1∶10,出现沉淀后进行检测分析。图3为以上各种比例的硫酸钠除钙的数据图。
图3 硫酸钠的钙去除率
除钙率随反应时间的延长而逐渐升高。当SO42-∶Ca2+添加比例为1∶6和1∶10时,0.5~4 h钙去除率在30%左右,短时钙去除效果不理想,沉淀下降速度较慢。虽然长时间的钙去除效果较好,但最重要的是,硫酸钠的消耗量太高,经济性很差。硫酸钠也不是理想的除钙剂。
2.3 草酸除钙
使用草酸为除钙剂(分析纯),添加比例(Ca2+∶H2C2O4)分别为1∶1、1∶1.1、1∶1.2和1∶1.3,进行烧杯对比实验,取样时间分别为0.5 h、1 h、1.5 h、4 h、16 h。图4为以上各种比例的草酸除钙的数据图。
图4 草酸的钙去除率
纳滤浓卤水的钙去除率随着草酸添加比例的升高而升高,随反应时间的增加而增加。添加比例1∶1时,0.5 h钙去除率45.22%,1 h钙去除率53.42%,表现为较好的短时钙去除效果。对各种比例的钙去除率进行比较,可见添加比例为1∶1.1时具有短时除钙的经济性,此时0.5 h钙去除率为50.44%,1.5 h钙去除率62.48%。从过程来看,草酸钙的沉降速度明显好于碳酸钙和硫酸钙。
综合考虑钙去除效果和工艺设备短时间缓冲的需要,以及经济性的要求,认为以草酸为除钙剂、除钙反应时间1.5 h是较好的除钙方案。
工艺设计:纳滤浓卤水以草酸钙进行化学沉淀除钙,控制加料比1∶1.1,反应时间1.5 h。将除钙后浓卤水清液储存,经超滤[3]技术过滤小颗粒杂质,再以纳滤机台再次进行纳滤,得到精制盐水。工艺设计简图如图5。
图5 浓卤水再利用工艺设计简图
3.1 超滤实验过程
以除钙后纳滤浓卤水进行超滤实验。测定浊度仪为:哈希2100Q;
纳滤浓卤水测定2次,分别为3.4 NTU、2.3 NTU。通量变化和产水浊度见下图6。
图6 除钙后浓卤水超滤过程数据图
随着运行压力的升高,超滤膜通量保持线性上升趋势,在1.22 MPa时浓卤水的膜通量达到53.8 LMH,1.44 MPa时浓卤水的膜通量达到61.5 LMH。超滤后产水水质基本在0.2~0.4 NTU之间,水质较好,满足进入纳滤机台系统的条件。
3.2 纳滤实验过程
以超滤后产水为原料,采用时代沃顿VNF-4040K纳滤膜,采用4040纳滤机台,控制纳滤系统回收率50%。实验过程运行正常,浓水侧未有结垢现象。4040纳滤机台的进出水水质情况见表1。
表1 纳滤实验过程分析数据(单位:mg/L)
从纳滤产水水质情况看,钙离子含量相比原精制卤水低,镁离子含量高,但钙镁总量接近,仍可以作为盐水精制工序化盐水使用。整体设计工艺过程中,考虑除钙沉降、超滤工艺、纳滤装置等过程损耗,纳滤浓卤水的再利用率至45%~48%左右,折算回收原盐约48~52万t/a。
1)通过纳滤浓卤水化学除钙方式的比较,草酸除钙方式短时除钙效果好,沉淀沉降速度快,优选加料比例为1∶1.1,反应时间为1.5 h。
2)通过纳滤浓卤水除钙后清液,进行超滤和再次纳滤,水质结果接近目前使用的精制卤水水质。可以认为,纳滤浓卤水以化学沉淀法+超滤+纳滤的技术工艺是可行的。纳滤浓卤水的再利用率为45%~48%左右,折算回收原盐约48~52万t/a。
3)建议尽快建设中试或工业化装置,提高纳滤浓卤水利用率,同时进一步加快浓卤水中其他离子资源的利用研究。
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