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长期高温服役电站主蒸汽管道的剩余寿命评估

时间:2024-01-16 08:45:02 来源:网友投稿

陈兴阳,周 阳,宋俊俊,王锋淮,谢浩平,马琳琳

(1.浙江省特种设备科学研究院,杭州 310020;
2.浙江省特种设备安全检测技术研究重点实验室,杭州 310020)

12Cr1MoV钢的生产工艺成熟,各项力学性能指标稳定,价格较低,具有良好的焊接性能、抗氧化性能和组织热稳定性,是制造高温、高压管道和受热面管等承压部件的首选材料[1-5]。12Cr1MoV钢正常供货状态一般为正火+回火,正常组织为铁素体+珠光体或铁素体+贝氏体。在500~580 ℃的服役温度下长期运行,12Cr1MoV钢组织中的珠光体会发生球化现象,使材料逐渐劣化,甚至失效。在长期高温服役的过程中,该材料不可避免地会发生劣化,影响电站锅炉等高温承压设备的安全、可靠运行。目前,相关研究大多集中在炉管的开裂原因分析、蠕变性能研究和剩余寿命评估等方面[6-8],而对材料在长期高温服役后的组织转变,以及该转变对管道材料力学性能和剩余寿命影响的研究较少。笔者对长期高温服役后电站主蒸汽管道的显微组织进行分析,并研究了管道的显微组织、力学性能与炉管剩余寿命的关系,为预防管道出现劣化提供理论依据。

试验材料取自某公司电站主蒸汽管道的一段,该管道在定期检验过程中发现材料珠光体球化严重,现场金相检验发现材料的珠光体球化级别达到5级,该管道参数为:管径为175 mm,壁厚为22 mm,材料为12Cr1MoV钢,设计温度为557.75 ℃,设计压力为11.5 MPa,服役温度为540 ℃,服役压力为10.5 MPa,累计运行18 a。对割管材料进行取样,并分别进行金相检验、力学性能测试和高温蠕变持久试验。

分别在蒸汽管道母材、焊缝附近位置取金相检验试样,取样位置如图1所示。对所取试样进行打磨、抛光后,用4%(体积分数)硝酸乙醇熔液进行腐蚀,利用光学显微镜分别观察管道外壁、中间层、内壁、焊缝区域的显微组织。在管道母材的纵向取样,用Instron 8801型万能疲劳试验机对试样进行室温(20.1 ℃)和高温(540 ℃)拉伸试验,每组试验取2个试样。在管道母材的纵向取样,用高温蠕变持久试验机测试试样的高温蠕变持久强度,测试应力为120~220 MPa,测试温度为520~580 ℃,温度间隔为20 ℃。

图1 金相检验试样取样位置示意

2.1 金相检验

主蒸汽管道的显微组织形貌如图2所示,根据DLT 773—2016 《火电厂用12Cr1MoV钢球化评级标准》和GB/T 6394—2017 《金属平均晶粒度测定方法》,对主蒸汽管道的珠光体球化等级和晶粒度进行评级。发现该蒸汽管道已经严重球化,球化等级为5级,晶粒度等级为6.5级,显微组织为铁素体+球化体;
该蒸汽管道内壁、中间层、外壁组织的球化程度、晶粒度等级均一致。

图2 主蒸汽管道的显微组织形貌

2.2 拉伸试验

室温拉伸试验结果如表1所示,可知在室温环境下,该管道母材的屈服强度为266~348 MPa,抗拉强度为476~563 MPa,断后伸长率为31.5%~32.5%,满足GB/T 5310—2017 《高压锅炉用无缝钢管》的规定,但屈服强度较低且接近标准规定下限,说明球化对材料的室温力学性能有较大影响[9-11]。

表1 室温拉伸试验结果

高温拉伸试验结果如表2所示,可知在高温环境下,管道的屈服强度为196~201 MPa,抗拉强度为265~280 MPa,断后伸长率为28.5%~37.0%,满足GB/T 5310—2017的规定,但屈服强度较低且接近标准规定下限,说明球化对材料的高温力学性能有较大影响,原因是球化珠光体导致材料的屈服强度降低,在热力学驱动力的作用下,球化珠光体的片层间距增大,晶粒尺寸变大,晶界总长度减小,晶界强化作用减弱;
碳化物的析出导致固溶强化效果减弱,不断聚集长大的碳化物引起局部应力集中,最终导致材料的高温抗拉强度、屈服强度降低[11-13]。

表2 高温拉伸试验结果

蒸汽管道直管段的内压应力(σeq)和环向应力(σθ)的计算方法分别如式(1)~(2)所示。

(1)

(2)

式中:p为管道运行压力;
D0为蒸汽管道外径;
Y为温度对壁厚的修正系数(Y=0.7);
S为蒸汽管道壁厚;
α为附加壁厚(α=2 mm)。

蒸汽管道计算应力取蒸汽管道内压应力和环向应力的最大值,因此蒸汽管道计算应力取σθ。在预测剩余寿命时,考虑到蒸汽管道运行的波动变化以及管道厚度不均匀等因素,管道的计算应力必须给定一个合适的安全系数(2.0),因此,该蒸汽管道的计算应力为82.2 MPa。

根据高温持久强度性能测试数据分析,采用L-M参数[p(σ)]方程建立寿命评估模型,计算该蒸汽管道的剩余寿命,该方法是已普遍应用且相对可靠的剩余寿命评估方法。12Cr1MoV钢的L-M参数方程如式(3)所示。

p(σ)=T(C+lgtr)

(3)

式中:T为试验温度;
C为L-M常数(C=22);
tr为断裂时间。

表3为不同试验应力(σ)下主蒸汽管道的断裂时间,通过试验应力-试验温度-断裂时间之间的关系得到p(σ)-σ拟合曲线(见图3)。

表3 不同试验应力下主蒸汽管道的断裂时间 h

图3中4个方框数据点呈线性关系,说明12Cr1MoV钢材料的高温性能比较稳定;
圆点为计算应力(82.2 MPa)下拟合线中对应的数据点,该点对应的p(σ)=21 619.0。将p(σ)=21 619.0,T=813 K(蒸汽管道的工作温度)代入式(3),可得tr=39 051 h,约为4.45 a。

图3 12Cr1MoV钢材料的p(σ)-σ拟合曲线

4.1 结论

(1) 长期高温服役后,该蒸汽管道材料组织已发生严重球化,球化等级为5级,组织为铁素体+碳化物,蒸汽管道内壁、中间层、外壁组织的球化程度、晶粒度等级均一致。

(2) 该蒸汽管道室温、高温力学性能均符合标准规定,但是室温、高温屈服强度均较低,且接近标准规定下限值,原因是晶粒尺寸变大,晶界总长度减小,晶界强化作用减弱,碳化物的析出导致固溶强化效果减弱,最终导致材料的高温抗拉强度、高温屈服强度大幅降低。

(3) 在工作压力为10.5 MPa(计算应力为82.2 MPa),工作温度为540 ℃的条件下,该蒸汽管道的剩余寿命约为4.45 a。

4.2 建议

建议该蒸汽管道在4 a内进行更换,在运行期间,加强日常检查工作,以避免该蒸汽管道与其他管线碰撞,产生额外应力;
严格控制工作温度和工作压力,对该蒸汽管道进行蠕变状态监测、金相检验跟踪等工作。

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